一、闪蒸与气蚀现象原理
1.1 闪蒸现象
闪蒸是一种快速的物理转变过程。当流体流经调节阀(如黑水调节阀)时,由于阀座和阀瓣之间形成局部收缩的流通面积,会产生局部阻力,致使流体的压力和速度发生显著变化。以黑水为例,当压力为\(P_1\)的黑水从上游流入调节阀,经过节流孔时,流速会突然急剧增加,静压则骤然下降。若孔后压力\(P_2\)在达到该温度下黑水的饱和蒸汽压力\(P_v\)之前,部分黑水就会汽化成气体,产生气泡,进而形成气液两相共存的现象,这便是闪蒸阶段。从本质上讲,闪蒸是一种系统现象,只要系统条件(如温度、压力、流体性质等)满足特定条件,闪蒸就可能发生,调节阀自身难以避免闪蒸的产生 。例如,在水煤浆气化工艺的黑水闪蒸系统中,低压闪蒸罐底部的黑水经调节阀 LV - 03 减压后进入 1 号真空闪蒸罐,由于阀门前后压差大,黑水压力迅速降低,部分黑水汽化形成闪蒸 。
1.2 气蚀现象
气蚀是一个更为复杂且具有破坏性的过程,它与闪蒸密切相关。当发生闪蒸产生气泡后,如果阀门下游压力又升高,且高于饱和压力时,升高的压力会压缩气泡,使其突然破裂,这个阶段被称为空化阶段,而整个从闪蒸到空化的过程就是气蚀。在空化过程中,饱和气泡迅速爆破变回液态,气泡破裂时,所有的能量会集中在破裂点上,产生强大的冲击力,据研究,冲击波的压力可高达\(2×10^3\)MPa ,这远远超过了大部分金属材料的疲劳破坏极限。同时,局部温度会急剧升高,可达几千摄氏度,这些过热点引起的热应力成为产生气蚀破坏作用的主要因素之一 。在实际的黑水调节阀运行中,气蚀现象一旦发生,就会对阀门内部零件造成严重损伤 。
1.3 两者的关联与区别
闪蒸是气蚀的前置阶段,是气液转变的初步体现,其主要特征是部分液体汽化成气体形成气泡。而气蚀则包含了闪蒸以及后续气泡破裂的过程,是一个从液态到气态再回到液态的循环,且在气泡破裂时会产生强大的破坏力。可以说,没有闪蒸就不会发生气蚀,但发生闪蒸并不一定会立刻导致气蚀,还需下游压力升高这一条件促使气泡破裂。在黑水调节阀的工作过程中,当黑水流经阀门产生闪蒸后,如果阀后压力恢复到高于黑水饱和蒸汽压,就极有可能引发气蚀现象 。
二、在黑水调节阀中产生的条件与过程
2.1 黑水特性的影响
黑水中含有多种复杂成分,这对闪蒸汽蚀现象的产生有着重要影响。一方面,黑水中通常含有\(H_2S\)、Cl等强腐蚀性介质,这些介质会削弱阀门内件材料的性能,使得材料更容易受到闪蒸汽蚀的破坏。例如,\(H_2S\)在有水的环境下会形成酸性腐蚀环境,加速金属材料的腐蚀,降低材料的强度和硬度 。另一方面,黑水中还含有气化反应产生的硬质固体颗粒,其质量分数最多可达 4%。这些硬质固体颗粒在高速流动的黑水中,会与阀门内件表面发生剧烈摩擦,不仅会直接磨损内件表面,还会破坏内件表面原本可能存在的保护膜,进一步加剧闪蒸汽蚀的破坏程度。同时,固体颗粒的存在还可能改变黑水的流动状态,增加局部压力波动,促使闪蒸更容易发生 。
2.2 调节阀前后压差的关键作用
调节阀前后的压差是引发闪蒸汽蚀的关键因素。在黑水调节系统中,由于工艺需求,黑水调节阀往往需要承受较大的压差。以常见的气化装置为例,黑水从高压区域经过调节阀流向低压区域,如从高压闪蒸罐到低压闪蒸罐的过程中,阀门前后压差可达数兆帕。当黑水在高压下进入调节阀,经过节流部位时,根据流体力学原理,流速会迅速增加,压力则急剧下降。当压力降至该温度下黑水的饱和蒸汽压时,闪蒸现象随即发生。压差越大,流体流速变化越剧烈,压力下降幅度也越大,闪蒸发生的可能性和程度也就越高。若此时阀后压力又因系统特性回升到高于饱和蒸汽压,就会引发气蚀现象。因此,较大的调节阀前后压差为闪蒸汽蚀的产生创造了极为有利的条件 。
2.3 具体的产生过程描述
在黑水调节阀工作时,首先,高压黑水以一定流速流入阀门。随着黑水进入阀座和阀瓣形成的节流区域,流通面积突然减小,流速急剧上升,压力迅速降低。当压力降低到等于或低于黑水在当前温度下的饱和蒸汽压时,部分黑水开始汽化成水蒸气,产生大量微小气泡,这些气泡在黑水流中形成气液混合相,这就是闪蒸的起始。随着气液混合的黑水继续向下游流动,如果此时阀后压力逐渐升高,当压力超过饱和蒸汽压时,原本形成的气泡就会处于不稳定状态。由于外部压力大于气泡内部压力,气泡开始收缩并最终破裂。在气泡破裂的瞬间,会产生强大的冲击力和局部高温,对阀门内件表面造成强烈的冲击和侵蚀,这便是气蚀过程的发生。在整个过程中,黑水的流动状态、压力变化以及温度等因素相互作用,共同促成了闪蒸汽蚀现象在黑水调节阀中的产生 。
三、对黑水调节阀的具体影响
3.1 对阀内件的冲刷与侵蚀破坏
3.1.1 阀芯与阀座的损坏
阀芯和阀座是黑水调节阀的核心内件,闪蒸汽蚀对它们的破坏最为直接和严重。在闪蒸阶段,产生的高速气泡会对阀芯和阀座表面进行冲刷,随着时间的积累,表面会逐渐形成磨痕。而进入气蚀阶段后,气泡破裂产生的强大冲击力,犹如一颗颗微小的炮弹不断撞击阀芯和阀座。这种高频次、高强度的冲击会使阀芯和阀座表面的金属材料逐渐剥落,形成麻点、凹坑甚至深沟。以某水煤浆气化厂为例,在未对闪蒸汽蚀问题进行有效控制时,黑水调节阀的阀芯和阀座平均使用寿命仅为 3 - 6 个月,频繁的更换不仅增加了维修成本,还严重影响了生产的连续性 。
3.1.2 其他内件的损伤
除了阀芯和阀座,调节阀内的其他内件,如套筒、阀杆等也难以幸免。闪蒸产生的高速气液混合流会对套筒内壁进行冲刷,导致套筒内径增大,精度下降,影响阀门的流量调节精度。而气蚀产生的冲击力和高温,可能会使阀杆发生变形,影响阀杆的运动灵活性,进而导致阀门的开关动作不顺畅。此外,内件的损伤还可能引发内件之间的配合问题,如阀芯与套筒之间的间隙增大,会导致阀门的泄漏量增加,无法满足工艺对阀门密封性的要求 。
3.2 影响阀门的流量调节精度
3.2.1 流通面积变化导致流量偏差
闪蒸汽蚀对阀内件的破坏会直接改变阀门的流通面积。随着阀芯和阀座表面被冲刷侵蚀,原本规则的节流通道变得凹凸不平,流通面积在局部区域发生变化。当黑水通过阀门时,实际的流量与根据阀门开度所预期的流量出现偏差。例如,在理想情况下,阀门开度为 50% 时,预期流量为某一设定值,但由于闪蒸汽蚀导致阀芯和阀座的局部磨损,使得实际流通面积增大,实际流量可能会超过预期流量的 10% - 20%,这就使得工艺过程中的流量控制变得不准确,影响整个工艺的稳定性 。
3.2.2 气液两相流对流量特性的干扰
在闪蒸发生后,阀内形成气液两相流,气液两相的流动特性与单相液体有很大差异。气液两相的密度、黏度等物理性质不同,在阀门内的分布也不均匀,这会导致阀门的流量特性发生改变。原本设计为线性流量特性的阀门,在气液两相流的作用下,可能会呈现出非线性的流量特性。这种流量特性的变化使得操作人员难以根据传统的控制经验对阀门进行准确调节,进一步降低了流量调节的精度。例如,在一些需要精确控制黑水流量以维持气化反应稳定的工艺中,由于阀门流量特性受闪蒸汽蚀影响发生改变,导致气化反应的温度、压力等参数出现波动,影响产品质量和生产效率 。
3.3 引发阀门振动与噪声
3.3.1 气泡破裂产生的振动与噪声机制
在气蚀过程中,气泡破裂是引发阀门振动和噪声的主要原因。当气泡在高压下迅速破裂时,会产生强烈的冲击波,冲击波以极高的速度向周围传播。这种冲击波作用在阀门内件和阀体上,会引起阀门的振动。同时,冲击波在传播过程中与周围介质相互作用,产生声波,形成噪声。研究表明,气蚀产生的噪声频率可高达 10kHz ,远远超出了人类听觉的舒适范围,长期处于这种环境下,会对操作人员的听力造成损害。而且,高频振动会使阀门的连接件松动,加速阀门各部件的疲劳损坏,进一步缩短阀门的使用寿命 。
3.3.2 对阀门及管道系统稳定性的影响
阀门的振动不仅会影响自身的性能和寿命,还会通过管道传递到整个管道系统。剧烈的振动可能会导致管道支架松动、管道焊缝开裂等问题,严重威胁管道系统的安全运行。例如,在某大型化工装置中,由于黑水调节阀的闪蒸汽蚀引发强烈振动,导致与阀门相连的一段管道出现焊缝开裂,发生黑水泄漏事故,造成了严重的环境污染和经济损失。此外,振动还会干扰管道系统中其他设备的正常运行,如影响流量计的测量精度,使压力传感器产生误信号等,对整个工艺流程的自动化控制带来负面影响 。
四、工程案例分析
4.1 案例一:某大型煤化工项目
4.1.1 项目背景与工况描述
某大型煤化工项目采用先进的水煤浆气化技术,日产合成气规模达数百万立方米。在其黑水处理系统中,安装了多台黑水调节阀,用于控制黑水在不同压力等级的闪蒸罐之间的流量和压力。该项目的黑水具有典型特征,含有较高浓度的\(H_2S\)、\(Cl^-\)等腐蚀性介质,以及大量气化反应产生的硬质固体颗粒,固体颗粒质量分数约为 3% - 4%。黑水调节阀前后的压差较大,最高可达 5MPa ,阀门入口温度在 180℃ - 200℃之间 。
4.1.2 闪蒸汽蚀问题的出现与影响
在项目运行初期,由于对黑水调节阀的选型和工况考虑不够充分,很快就出现了严重的闪蒸汽蚀问题。运行不到 2 个月,部分黑水调节阀的阀芯和阀座就出现了明显的冲刷痕迹,阀座密封面被磨蚀,导致阀门泄漏量增大。随着运行时间的增加,气蚀现象愈发严重,阀门内部零件损坏加剧,振动和噪声也越来越大。振动使得阀门的连接螺栓松动,需要频繁进行紧固。噪声污染严重影响了周边工作环境,操作人员不得不佩戴耳塞等防护用品。更为严重的是,由于阀门流量调节精度下降,无法准确控制黑水流量,导致闪蒸罐内的液位和压力波动频繁,影响了整个黑水处理系统的稳定运行,进而对上游的气化装置也产生了一定的干扰,降低了气化装置的生产效率 。
4.1.3 解决方案与实施效果
针对上述问题,项目团队采取了一系列措施。首先,对黑水调节阀进行了重新选型,选用了具有抗气蚀设计的多级降压角阀,该类型阀门通过特殊的内部结构,将高压差进行逐级分摊,有效降低了每一级的压力降,减少了闪蒸和气蚀的发生可能性。其次,对阀内件材料进行了升级,阀芯、阀座和文丘里扩口延伸管采用了高硬度、耐磨蚀的碳化钨材质。同时,在阀门安装过程中,优化了管道布置,减少了不必要的弯头和节流部件,降低了流体的局部阻力。经过这些措施的实施,黑水调节阀的闪蒸汽蚀问题得到了有效控制。阀芯和阀座的使用寿命延长至 1 年以上,阀门的振动和噪声明显降低,流量调节精度得到显著提高,黑水处理系统的运行稳定性大幅提升,为整个煤化工项目的稳定生产提供了有力保障 。
4.2 案例二:某石化企业的气化装置
4.2.1 装置概况与阀门运行条件
某石化企业的气化装置主要为下游的化工生产提供原料气。其黑水调节阀负责将高压闪蒸罐中的黑水减压后输送至低压闪蒸罐。该装置的黑水同样具有腐蚀性强、含固体颗粒的特点。黑水调节阀的工作压力范围为 3MPa - 8MPa ,温度在 150℃ - 220℃之间,阀门前后的最大压差可达 4MPa 。在装置设计阶段,虽然考虑了一定的抗闪蒸汽蚀措施,但在实际运行过程中,仍出现了一些问题 。
4.2.2 闪蒸汽蚀引发的故障及后果
在装置运行一段时间后,发现黑水调节阀的阀后管道出现了严重的冲刷磨损现象。经过检查分析,是由于阀门内的闪蒸汽蚀导致阀后形成高速的汽液固三相流,对管道内壁进行强烈冲刷。随着时间推移,管道壁厚逐渐减薄,在运行约 8 个月后,阀后管道出现了穿孔泄漏,不得不紧急停车进行维修。此次泄漏事故不仅导致装置停产数天,造成了巨大的经济损失,还对周边环境造成了一定的污染。此外,在检查阀门时发现,阀内的套筒也受到了不同程度的气蚀破坏,套筒上出现了许多麻点和小孔,影响了阀门的正常调节功能 。
4.2.3 应对策略与改进成效
为解决闪蒸汽蚀引发的问题,企业采取了多种应对策略。一方面,在阀门上游增加了过滤器,对黑水中的固体颗粒进行进一步过滤,减少固体颗粒对阀门和管道的冲刷。另一方面,对阀门的结构进行了优化,在阀门内部增加了扰流部件,改变流体的流动状态,降低气泡的形成和聚集。同时,对阀后管道进行了升级,采用了厚壁的耐腐蚀合金管道,并在管道内壁涂覆了耐磨涂层。经过这些改进措施的实施,阀后管道的冲刷磨损问题得到了有效缓解,管道的使用寿命明显延长。阀门的运行稳定性也得到了提高,未再出现因闪蒸汽蚀导致的严重故障,保障了气化装置的长期稳定运行,提高了企业的生产效益 。